混凝土攪拌站廠家---河南聯(lián)源機械舉出現(xiàn)實案列為您講解:
1、原材料質(zhì)量和管理
[實例1] 水泥溫度太高,造成混凝土坍落度損失過快。
某工程在6月份澆注C30梁板過程中,發(fā)現(xiàn)混凝土坍落度損失很快,造成滾筒內(nèi)混凝土結(jié)料。
原因分析:經(jīng)查所進水泥溫度達80℃,且水泥普遍偏細,造成需水量增大,當用水量不足時產(chǎn)生坍落度損失過快。
防止措施:在夏秋季節(jié)5-10月份,對直接從水泥廠或粉磨站短途運輸進貨的水泥,必須每車測量水泥溫度要小于65℃。
[實例2] 外加劑冬期時結(jié)晶,堵塞管道。
在11月到次年2月份,由于氣溫下降較快,在外加劑泵抽料到秤斗時會出現(xiàn)較多結(jié)晶,堵塞管道和蝶閥,造成計量緩慢。
原因分析:公司在用的萘系減水劑中Na2SO4在氣溫較低時,達到過飽和而析出晶體。
防止措施:與減水劑供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整減水劑配方,由含固量由32%降到20%含固量,已基本解決析晶問題。
[實例3] 雨水或沖水進入外加劑罐,造成濃度降低,影響混凝土坍落度。
某日開始供應(yīng)工程的混凝土出廠前由檢測臺檢查時均發(fā)現(xiàn)坍落度偏小情況。
原因分析:檢查減水劑罐上方進料口被人打開后未蓋好蓋子,下暴雨及可能沖洗罐頂?shù)乃魅牍迌?nèi),造成減水劑濃度下降。
防止措施:進料供應(yīng)商在將減水劑泵到罐內(nèi)后,應(yīng)及時將上方蓋子蓋嚴,材料員加強巡察。
[實例4] 將木鈣減水劑誤用為萘系減水劑造成緩凝。
在供應(yīng)某工程二層梁板時,施工單位反映凝結(jié)時間太長,澆筑后24小時仍未凝固。
原因分析:經(jīng)檢查配合比下料記錄,普通減水劑被當作減水劑輸入電腦,減水劑主要以萘系為主,按粉劑摻量為0.5%~0.8%,而普通減水劑主要成分為木質(zhì)素磺酸鈣,摻量為0.25%~0.3%。當木鈣超過膠結(jié)材料用量0.4%時就會出現(xiàn)嚴重緩凝。
糾正措施:使用木鈣減水劑摻量應(yīng)嚴格控制,配合比輸入時必須有另外操作員復(fù)核。
[實例5] 不同品牌防水劑混合使用。
某工程地下室外墻C40P8施工,發(fā)現(xiàn)一車混凝土坍落度偏大退回。
原因分析:經(jīng)檢查進貨記錄,同期進貨的兩種防水劑用于兩個工程中,一種有明顯減水作用,另一種減水率較少,工人在搬運袋裝防水劑時出現(xiàn)混雜使用的情況。
糾正措施:每批防水劑(包含膨脹劑等)進廠時必須復(fù)檢合格才能使用,倉庫物資堆放應(yīng)隔離和標識,不得混用。
[實例6] 砂中含有大塊的泥塊和卵石。
在某工地泵送施工時發(fā)現(xiàn)泵車下料斗上有較多大塊鵝卵石和泥塊。
原因分析:砂場供應(yīng)河砂在抽砂時篩網(wǎng)破損,抽料口插入太深,將河床底部的大塊石頭和泥團抽到砂中。
糾正措施:砂場應(yīng)定期檢查抽砂機篩網(wǎng)是否破損,公司砂石進料口及主機樓待料槽應(yīng)加裝隔柵,防止雜物進入混凝土。